目前大多數(shù)的鐵尾礦選礦廠家,在鐵尾礦精粉脫水的環(huán)節(jié),一般采取濃縮-過濾-壓濾機等脫水,其缺點是投資大,占用面積大,工藝繁瑣。隨著機械工業(yè)技術(shù)的不斷進步,脫水干排篩已在鐵尾礦精粉脫水中廣泛應(yīng)用,逐步替代濃縮機,壓濾機等濃縮設(shè)備,其優(yōu)點在于投資小,占地面積小,其工藝簡單,脫水率高等優(yōu)點。
鐵尾礦脫水篩特點:
隆中重工機械業(yè)生產(chǎn)選礦設(shè)備,包括選鐵尾礦分設(shè)備,鐵尾礦脫水設(shè)備,鈉長石脫水設(shè)備,脫水干排篩等原礦石篩分、分和脫水干排設(shè)備。隆中重工脫水篩可用于鐵尾礦的分環(huán)節(jié)和脫水環(huán)節(jié)。
分環(huán)節(jié)可以根據(jù)選礦廠的要求配置適當孔徑的篩板,篩板材質(zhì)為聚氨酯內(nèi)襯鋼筋,非常結(jié)實耐磨,使用壽命長,且不會污染物料,篩上重返球磨機,篩下進行除鐵等的處理;脫水篩用于鐵尾礦的脫水環(huán)節(jié),是指鐵尾礦經(jīng)過除鐵等處理后的很后一個環(huán)節(jié),除鐵之后的鐵尾礦粉含水在80%左右,在沉淀池沉淀后,底流進隆中重工脫水篩進行脫水,脫水后篩上含水在20%左后,可以達到干堆和運輸?shù)囊螅Y下可以排進沉降池進行沉降。生產(chǎn)出來鐵尾礦精粉含水率達到陶瓷廠標準!
案例介紹:
福建泉州某鐵尾礦粉選礦廠,在鐵尾礦粉的生產(chǎn)中,工藝為球磨機出料后進螺旋分離機進行渣水分離,但是用螺旋分離機進行渣水分離后成品料含水量過高,不能干堆。后來經(jīng)過考察和實驗后,選用我司的脫水篩來代替螺旋分離機,成品鐵尾礦經(jīng)過脫水篩脫水分離后含水量在20%,達到干堆效果,此外還將原來用螺旋分離機時流失的細砂選出,使成品回收率增加,隆中重工脫水篩帶來的經(jīng)濟效益遠c過了原來的螺旋分離機。
隆中重工干排脫水篩已在越來越多的行業(yè)中使用,不J可以用于非金屬礦的脫水作業(yè),如鐵尾礦精粉脫水,鈉長石精粉脫水等,也可以用于釩鐵尾礦脫水處理和煤泥脫水等的處理。